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ISSN: 2333-9721
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-  2017 

飞机翼身接头疲劳试验件失效分析及其改进

DOI: 10.3969/j.issn.1673-6214.2017.05.008

Keywords: 翼身接头,疲劳试验,失效分析,断裂,改进措施

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摘要 通过断口宏微观观察、金相组织检查、有限元数值分析、试验实施检查等方法,对某型飞机翼身接头疲劳试验件进行失效分析。结果表明:试验加载频率过快、左右加载作动筒不同步、试验件腹板约束不足,使得腹板连接螺栓处应力较大,从而出现疲劳裂纹,是导致试验件疲劳寿命较短的原因;断面放大可见大量的疲劳小弧线形貌,之后为快速裂纹扩展区,呈疲劳+韧窝形貌,因此,试验件断裂失效模式为典型的疲劳断裂。最后提出改进措施,提出合理的设计方案

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