全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
材料工程  2009 

ZM6尾减机匣开裂失效分析

, PP. 49-52

Keywords: 尾减机匣,失效分析,疲劳裂纹,Nd偏析

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

某型号飞机尾减机匣试验过程中出现异常,荧光检查发现裂纹。通过故障机匣外观检查、裂纹断口宏微观观察及能谱分析、材料硬度检测、金相检查等试验得出结论,尾减机匣失效属低周疲劳开裂,机匣表面Nd元素偏析是导致机匣疲劳裂纹形成的直接原因,材料韧性不足一定程度上促进了裂纹的疲劳扩展,根据分析结果,给出提高尾减机匣受力部位的疲劳抗力,避免故障再次发生的有效方法。

References

[1]  POLMEAR I J.Magnesium alloys and application[J].Mater Sci Techn,1994,1:1-3.
[2]  ALTENBERGER I,SCHOLTES B.Improvement of fatigue be-havior of mechanically sudace treated materials by anneaking[J].Scr Mater,1999,41(8):873-876.
[3]  冯忠信,何家文,张建中,等.ZM1镁合金的滚压形变强化及机理[J].机械工程学报,1996,32(1):103-105.
[4]  刘英,李元元,张卫文,等.镁合金疲劳的研究进展[J].材料导报,2005,19(2):87-90.
[5]  王渠东,于文江.高温铸造镁合金的研究与应用[J].材料导报,2000,14(3):21-23.
[6]  HB964-1982,铸造镁合金技术标准[S].
[7]  陈先有,黄俊波.7075铝合金机加框开裂分析[J].失效分析与预防,2007,2(3):50-53.
[8]  HILPERT M,WAGER L.Corrosionasin fatigue behavior of the high strength magnesium AZ80[J].J Mater Eng Perform,2000,9:402-405.
[9]  高洪涛,吴国华,丁文江.镁合金疲劳性能的研究现状[J].铸造技术,2003,24(4):266-268.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133