%0 Journal Article %T 基于机器视觉的自动分拣码放系统研究 %A 张仁朝 %A 杜恩明 %J 包装工程 %D 2018 %R 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.15.030 %X 目的 为实现包装码垛自动生产线上不同型号工件的分类码放,有效提高生产效率,降低生产成本。方法 在工件识别应用中,提出一种基于机器视觉、PLC 控制技术、HMI 人机界面的分拣码放系统。在完成工业机器人相应的硬件及关键算法设计的基础上,利用以太网构建 PLC 网络控制系统,并与上位机管理系统实现交互。结果 经实验测试,该自动分拣码放系统对工件的识别精度较高,均在 99%以上,处理时间较短,均在 0.2 s 以下,能够满足生产要求。结论 生产实践表明,该系统提高了工件分拣效率,减小了工人劳动强度,降低了生产成本,具有很高的推广应用价值 %K 机器视觉 工业机器人 PLC 网络 分拣 %U http://www.packjour.cn/bzgcgk/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201815030&flag=1